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發(fā)布日期:2022-07-14 點擊率:43
在所有可能的方案中,電鍍純錫被選作為連接器無鉛拋光的處理方案。電鍍純錫的優(yōu)點包括成本低,與現(xiàn)有電鍍工藝和設備兼容,鍍層厚度可控因而應用方便、耐蝕性好,以及無需對引腳端和連接器進行重新設計。盡管電鍍純錫在連接器產(chǎn)品上已經(jīng)可靠地使用了25年以上,但利用無鉛焊接工藝將無鉛鍍錫的連接器固定在PCB上時,焊點的可靠性究竟如何?關于這方面,還需要進行更深入的研究。
在本文討論的無鉛焊點的可靠性研究中,我們在用于SMT和過孔(TH)工藝的連接器上,使用了帶鎳擴散屏柵的純錫亮光鍍錫及啞光鍍錫兩種方法。為了保證向后兼容和無鉛研究,在SMT和TH工藝中的無鉛鍍錫元件上,分別使用了易溶的鉛錫焊料和SAC405()無鉛焊料。
圖1:本文LLCR可靠性研究中使用的測試板。
同時,為了比較,研究中也觀察了傳統(tǒng)鉛錫拋光與易溶鉛錫焊料焊接的SMT和TH焊點。圖1給出了該研究采用的測試工具??梢钥闯?不同尺寸、間距和引腳數(shù)量的連接元件通過匹配電纜裝置和子卡安裝到PCB上。在電子制造廠中,利用傳統(tǒng)的易溶鉛錫和無鉛SAC405焊料的恒溫焊接爐,通過SMT和波峰焊工藝將這些連接器焊接到PCB上。
通過目測,對測試板上的所有焊點進行了檢查??偟膩碚f,檢查發(fā)現(xiàn)絕大部分焊點都正常,但有些焊點處能找到細微的缺陷(例如出現(xiàn)焊接空隙、雜散小錫球以及錫量過少)。但這些小缺陷應該不會影響可靠性測試的結果,而且進一步全面優(yōu)化SMT和波峰焊接工藝之后,應該能夠得以糾正。通過對測試板上的焊點進行橫切可以發(fā)現(xiàn),SAC405焊料與易溶鉛錫焊料對無鉛拋光與含鉛拋光的SMT與TH元件的管腳浸潤都很好。
LLCR可靠性測試
在本研究中,還按照EIA 364-23A/IEC 6501 2-2-1規(guī)范,將低電平電路電阻(LLCR)測試作為一個電氣穩(wěn)定性的可靠性指標,以檢查焊點是否受各種加速測試條件的影響而退化。在將TH和SMT連接元件的測試板送去進行各種加速測試條件下的LLCR可靠性測試之前,匹配電纜插接組件和配接子卡都必須連接好并固定牢靠。
進行LLCR測試的加速測試包括:(1)干燥高溫試驗(溫度為85°,干燥加熱,500小時);(2)濕度高溫試驗(溫度為85°C,R.H.濕度為85%,500小時);(3)溫度循環(huán)沖擊試驗(溫度在15分鐘內從-40°上升到85°C,保持15分鐘,循環(huán)測試1,000次);(4)沖擊和振動試驗(所依據(jù)的機械沖擊標準為EIA 364-27,而隨機振動標準為EIA 364-28)。在進行沖擊和振動試驗時,通過對測試板上的所有焊點的電連續(xù)性進行連續(xù)監(jiān)測,并未發(fā)現(xiàn)任何斷接。
圖2:軸心拉伸力作用于含鉛焊點與無鉛焊點的測試結果。
所有LLCR加速測試的結果都顯示,并未出現(xiàn)由于亮光和啞光純錫鍍層與易溶鉛錫焊料或SAC焊料構成的連接元件焊點退化所造成的電阻數(shù)據(jù)錯誤。同時,意料之中的是,在使用易溶鉛錫焊料焊接的傳統(tǒng)鍍鉛錫元件焊點上也未發(fā)現(xiàn)由于焊點退化而造成的LLCR電阻錯誤。從測試結果可以得出如下結論:即根據(jù)各種加速測試條件下的產(chǎn)品規(guī)范,該研究中的所有含鉛或無鉛焊點都通過了LLCR可靠性測試。
引腳軸向拉伸測試
為了了解焊點的強度特性,我們在LLCR可靠性測試之外又進行了軸向拉伸測試。利用一臺拉伸測試機對連接器的每個引腳端進行測試。在拉伸測試之前,應先將連接器的塑料外殼從引腳上剝離掉,并保持連接器完整地安裝在PCB上,以便測試。
對于TH元件來說,所有的拉伸測試問題都出現(xiàn)在接觸尖齒(contact tine)或電路板劃線(score line)處,而焊點處都沒有問題。這表明,所有的TH焊點強度都高于接觸強度。而對SMT元件而言,含鉛焊點與無鉛焊點進行軸向拉伸測試的軸向拉力并沒有大的差別,詳見圖2。然而,拉伸測試后,在采用無鉛拋光的無鉛SMT工藝焊點上,發(fā)現(xiàn)了焊接空隙。這一發(fā)現(xiàn)與參考文獻[2](詳見本刊網(wǎng)站)中提到的無鉛回流工藝中出現(xiàn)的焊接空隙類似。焊點上的空隙說明,要最大程度地減少焊點上出現(xiàn)的空隙,需要對無鉛SMT工藝進行工藝優(yōu)化[3] (詳見本刊網(wǎng)站)。
經(jīng)過掃描電子顯微鏡(SEM)下的檢查顯示,對于拉伸測試后的SMT樣本,在含鉛與無鉛焊點的斷裂面上,錫質焊料中出現(xiàn)典型的微凹形延性斷口。此外,在表面上還發(fā)現(xiàn)有一些金屬互化裂紋的斑狀區(qū)域、金屬互化物/焊料接口處的斷裂,以及SMT工藝造成的焊接空隙。對斷裂面進行SEM檢查還發(fā)現(xiàn),含鉛SMT工藝對元件的含鉛拋光引腳的浸潤比無鉛拋光引腳的浸潤要好。
綜上所述,該研究在各種加速測試條件下,分別利用含鉛焊接與無鉛焊接工藝將亮光和啞光的含鉛與無鉛TH和SMT連接器焊接到作為LLCR可靠性測試中的測試板的PCB上。LLCR測試結果顯示,各種加速測試條件下,含鉛測試板與無鉛測試板中均未出現(xiàn)電阻錯誤。而且,對比亮光和啞光的含鉛與無鉛TH和SMT連接器的焊點,焊點可靠性未發(fā)現(xiàn)大的差異。
用無鉛焊料焊接的焊點中出現(xiàn)的焊接空隙數(shù)量比用易溶鉛錫焊料焊接的焊點中多。但這對焊點整體可靠性的影響不大,因為在加速測試過程中,所有焊點的LLCR都為低阻值并且保持穩(wěn)定。
參考文獻:
[1] P. Elmgren, D. Dixon, R. D. Hilty, T. Moyer, S. Lal, A. Nitsche, and F. Teuber, "Pure Tin - The Connector Finish of Choice", IPC/JEDEC 4th International Conference on Lead-Free Electronic Components and Assemblies, (October 2003).
[2] B. Huang and N.-C. Lee, "Prospect of Lead Free, Alternatives for Reflow Soldering", in Proceedings of IMAPS, Chicago, IL, (Oct. 1999).
[3] Y. Liu, W. Manning, B. Huang, and N.-C. Lee, "A Kinetic Approach of Profiling for Voiding Control at Lead-Free Reflow Soldering", in Proceedings of 2005 SMTA International Conference, Chicago, IL, (Sept. 25-29, 2005), pp. 197-205.
作者:George J.S. Ch
博士
泰科電子公司