產(chǎn)品分類

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      軸承

      和利時LM系列PLC在多工位雙面軸承加脂加蓋

      發(fā)布日期:2022-04-22 點擊率:35

      1  引言

      軸承加脂加蓋機器是軸承加工行業(yè)的主要設備,集機、電、氣等技術于一體,主要用于單面蓋、雙面蓋、鐵蓋或橡膠蓋的成型加工。軸承加脂加蓋生產(chǎn)流水線機械結(jié)構(gòu)復雜、工位多,實際生產(chǎn)中要求工位可靈活選擇設定,并能及時檢測生產(chǎn)中的故障進行停機排查。傳統(tǒng)的軸承加脂加蓋機器控制系統(tǒng)通常采用繼電器接觸器控制,但由于繼電器系統(tǒng)線路復雜、故障率高、維修工作量大,導致系統(tǒng)控制精度低、控制靈活性差、操作不直觀,故很少能實現(xiàn)單雙面可選,加脂加蓋在一條生產(chǎn)線上同時進行。為此,本文采用可靠性高、靈活性好的plc作為系統(tǒng)的主控元件,并采用觸摸屏對系統(tǒng)進行參數(shù)設置和故障監(jiān)控,提高系統(tǒng)的自動化程度。

      1  工序流程圖

      2  雙面軸承加脂加蓋機介紹

      2.1設備組成

      多工位雙面軸承加脂加蓋設備主要由機械系統(tǒng)、氣動控制系統(tǒng)和電氣控制系統(tǒng)組成。

      機械系統(tǒng)主要由上料裝置、工位送料裝置、注脂、脂檢、加蓋、壓蓋、蓋檢、旋轉(zhuǎn)翻身裝置和均脂裝置等組成。上料裝置采用圓盤供料和pu帶傳送上料。工位送料采用夾持式送料方式,避免了軸承的磕碰傷。注脂采用非接觸式注脂定位技術,保證了在注入油脂時注脂頭不接觸保持架。采用工業(yè)視覺系統(tǒng)進行油脂透光檢查,可檢查出保持架不良品。加蓋采用串料桿上料方式,可適應鐵蓋或塑蓋。壓蓋采用氣液增壓缸壓蓋,通過可設定上/下限的線性電位器進行蓋平面高度檢查。翻身采用步進驅(qū)動定位技術,保證每次完成180°工件旋轉(zhuǎn)。勻脂采用時間長短可調(diào)的旋轉(zhuǎn)均脂方式。

      氣動控制系統(tǒng)采用自適應式氣液增壓技術,在壓頭和防塵蓋接觸后加力實現(xiàn)無沖擊靜力壓蓋,壓蓋力連續(xù)可調(diào)。

      電氣控制系統(tǒng)采用和利時公司plc控制器和觸摸屏人機界面,可進行各種故障自動識別、自動聲光報警、自動停機保護。

      2.2工位選擇工藝原理

      完整的雙面軸承加脂加蓋生產(chǎn)流水線依次要進行送料、加脂、脂檢、空操作、a面加蓋、空操作、a面蓋檢、a面壓蓋、翻身、空操作、b面加蓋、空操作、b面蓋檢、b面壓蓋、刪除和均脂等16個工位動作,其工序過程如圖1所示。只有前一個動作檢測執(zhí)行成功,后面才能執(zhí)行,如果前面動作執(zhí)行不成功,則對應此產(chǎn)品的后面工位均不執(zhí)行,并且執(zhí)行不成功的這個不良產(chǎn)品將一直移到刪除工位進行刪除。例如:產(chǎn)品脂檢不合格,則后面工位均不動作,移至刪除位刪除不良品。

      各工位開或關選擇有兩種模式:

      (1) 觸摸屏內(nèi)手動選擇

      各工位開或關可在觸摸屏內(nèi)修改。比如,在觸摸屏內(nèi)設定‘是否需要加脂’這個條件,設定為加脂則執(zhí)行加脂程序,設定為不加脂則加脂程

      (2) 自動循環(huán)過程自動選擇

      在自動循環(huán)過程中,各工位除了要根據(jù)觸摸屏內(nèi)設定的工位選擇條件執(zhí)行外,還要依賴脂檢、蓋檢的結(jié)果自動選擇后續(xù)工位是否執(zhí)行。譬如,如果某產(chǎn)品做a面蓋檢后發(fā)現(xiàn)不合格,則此不良品移至后續(xù)的工位時,動作都不執(zhí)行,在刪除工位進行不良品刪除。

      3  監(jiān)控系統(tǒng)方案設計

      3.1 plc介紹

      3.1.1 plc工作原理

      plc工作方式有掃描方式和中斷方式兩種。

      所謂掃描方式是周而復始的執(zhí)行一系列任務。任務循環(huán)執(zhí)行一次稱為一個掃描周期,其掃 描的工作過程如下:

      (1) 讀輸入:將物理輸入點上的狀態(tài)復制到輸入過程映像寄存器中;

      (2) 執(zhí)行邏輯控制程序:執(zhí)行程序指令并將數(shù)據(jù)存儲在變量存儲區(qū)中;

      (3) 處理通訊請求:即執(zhí)行通訊任務;

      (4) 執(zhí)行cpu自診斷:檢測固件、程序存儲器和擴展模塊是否工作正常;

      (5) 寫輸出:在輸出過程映像寄存器中存儲的數(shù)據(jù)被復制到物理輸出點。

      中斷方式是指:當中斷事件發(fā)生時則立即執(zhí)行一次相應的中斷服務程序,不受掃描周期的影響,響應速度快,從而進一步提高了plc控制的可靠性。中斷事件不發(fā)生時,不掃描中斷服務程序,這樣可以節(jié)約掃描時間,減少掃描周期。

      3.1.2 plc特點

      (1) plc邏輯判斷和控制能力強,抗干擾能力強,可靠性好。plc從硬件上采用隔離、濾波措施有效地抑制和消除了干擾;

      (2) 擴展性和柔性好,可移植性好,在不改變硬件的情況下,只改變軟件的程序就可以實現(xiàn)不同功能;

      (3) 編程語言豐富,可采用不同語言編寫程序,lm盜蠰c支持6種編程語言:梯形圖(ld)、指令表(il)、結(jié)構(gòu)化文本(st)、功能塊圖(fbd)、順序功能圖(sfc)和連續(xù)功能圖(sfc),給編寫程序帶來很大方便。

      3.2 監(jiān)控系統(tǒng)方案

      16工位雙面軸承加脂加蓋機器的電氣控制系統(tǒng)是整機系統(tǒng)的一個重要組成部分,其中各工位的開或關選擇是保證控制系統(tǒng)整體性能的關鍵所在。根據(jù)各工位的具體控制要求,本文采用可編程控制器和觸摸屏相結(jié)合的控制方案。其中plc完成對各工位接近開關、傳感器信號的采集和邏輯運算,實現(xiàn)對各電磁閥、步進電機等輸出裝置的動作控制;觸摸屏實現(xiàn)各種參數(shù)的設置、顯示以及故障報警。

      3.3 控制系統(tǒng)硬件設計

      分析設備工藝要求,系統(tǒng)需要36路數(shù)字量輸入,25路數(shù)字量輸出和2路模擬量輸入,同時需要一點高速脈沖輸出實現(xiàn)步進電機運動控制。系統(tǒng)選用和利時公司的lm系列可編程控制器lm3106alm3210lm3212lm3221lm3310實現(xiàn)控制。控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2所示。

      2  控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

      lm3106a本體集成14通道24vdc輸入, 10通道晶體管輸出,可連接4個擴展模塊。具有2100khz高速脈沖輸出,一個rs-232串行通訊接口,支持modbus rtu從站協(xié)議,可與和利時觸摸屏進行串口通訊。

      lm32108通道數(shù)字量輸入擴展模塊,lm321216通道數(shù)字量輸入擴展模塊,m端為模塊各自的外接di公共端,可接24vdc傳感器電源的正端或負端,以適應源型/漏型的di

      lm322116通道晶體管輸出擴展模塊,輸出額定負載電壓為24vdc

      lm33104通道的模擬量輸入擴展模塊,4個通道可獨立配置為0~10v標準電壓信號輸入或者0~20ma4~20ma可選標準電流信號輸入。

      觸摸屏選用和利時公司5.7″彩色顯示屏。

      4  程序設計

      4.1 主站程序設計

      觸摸屏主要實現(xiàn)人機交互,對軸承加脂加蓋機器進行工位開或關選擇,負責系統(tǒng)的在線監(jiān)視、控制、調(diào)試、維護。完成數(shù)據(jù)顯示、數(shù)據(jù)分析和操作保護三類功能,可分為以下幾個方面:

      (1) 參數(shù)設定,實時數(shù)據(jù)的收集、處理和顯示及命令控制界面;

      (2) 為保證監(jiān)控系統(tǒng)的安全性,對于某些特殊的控制參數(shù)設有多級密碼保護功能,以確保控制參數(shù)和系統(tǒng)的安全性;

      (3) 實現(xiàn)系統(tǒng)手/自動控制,既達到系統(tǒng)的自動控制,又便于設備的調(diào)試與維護;

      (4) 具有報警和故障顯示功能,使系統(tǒng)達到預警提示及安全控制的功能。

      4.2 plc程序設計

      4.2.1 plc應用程序

      根據(jù)多工位雙面軸承加脂加蓋機工作過程對控制系統(tǒng)提出的要求,整個plc應用程序分公共程序、手動模式程序、自動模式程序、工位控制程序和報警程序。

      (1) 公共程序主要對系統(tǒng)工作參數(shù)進行設定,實現(xiàn)良品和不良品的計數(shù)統(tǒng)計。

      (2) 手動模式程序可單獨進行各工位的開或關選擇設定,并可以單獨對各工位進行動作測試,全部為點動。在自動模式運行前,需要先在手動模式下進行設備初始化操作。

      (3) 在自動循環(huán)模式下,按啟動按鈕,每次檢測到有送料信號時,產(chǎn)品在流水線上的每個工位進行移位傳遞,完成要求的工位動作和檢測,如此循環(huán)。

      (4) 工位控制程序是整個系統(tǒng)的核心,根據(jù)觸摸屏上工位開或關的設定和自動過程中脂檢和蓋檢的結(jié)果,控制各工位16位操作數(shù)相應位置10,執(zhí)行循環(huán)移位,以實現(xiàn)對各工位動作的控制。

      (5) 報警程序進行包括設備運行不到位超時、產(chǎn)品在流水線積壓、缺料等各種故障的自動識別功能,可實現(xiàn)自動聲光報警、觸摸屏顯示,必要時可進行自動停機保護。

      4.2.2 工位選擇控制編程思路

      此生產(chǎn)線一共有16個工位,可以對應定義1616位的word型掉電保持區(qū)操作數(shù)%mw300-%mw330,分別對應各工位的控制位:1%mx300.02%mx302.13%mx304.24%mx305.3……15%mx329.616%mx331.71號送料工位裝有光電傳感器,通過該傳感器對16個操作數(shù)進行移位控制,每次1號工位檢測到新送來一個產(chǎn)品,做一次移位,把工件位置確定下來。在需要檢測工作的位置,也就是3713號位置裝有檢測傳感器,產(chǎn)品檢測到不合格時,將各操作數(shù)對應此檢測位置的控制位置0,那么當移位到各工位控制位時,就不執(zhí)行工位操作。

      例如:0000000000000001表示第一個產(chǎn)品剛進來,當這個產(chǎn)品走到工位4,操作數(shù)是0000000000001111,此時若脂檢工位(工位3)有不合格檢測信號則將各操作數(shù)的第3控制位%mxm.2均置0,操作數(shù)是0000000000001011;下一個新產(chǎn)品送到移位后操作數(shù)是0000000000010111,此時%mxm.3(4號工位控制位)0,則4號工位不執(zhí)行工位動作。以此類推,直至此不合格產(chǎn)品最終在刪除工位進行刪除。

      5  結(jié)束語

      plc和觸摸屏應用于16工位雙面軸承加脂加蓋機控制系統(tǒng),可集中處理工藝要求的復雜邏輯,能實現(xiàn)加脂加蓋可選、單雙面可選、工位可選以及設備運行中故障報警即時停機,控制靈活,極大地提高了系統(tǒng)的抗干擾能力和控制精度,從而使軸承成品的質(zhì)量隨之提高。系統(tǒng)在實際生產(chǎn)中,得到了較好的驗證,有較好的市場前景。

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