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發(fā)布日期:2022-04-27 點(diǎn)擊率:129
河北敬業(yè)鋼鐵新建14#、15#、16#三座1260m3的高爐,每座高爐年約出鐵100萬(wàn)噸。根據(jù)環(huán)境要求,要對(duì)高爐出鐵口產(chǎn)生大量的煙塵進(jìn)行收集,煙塵是抽風(fēng)機(jī)通過(guò)風(fēng)道把煙塵抽走的形式來(lái)進(jìn)行收集。高爐出鐵口產(chǎn)生的大量煙塵通過(guò)除塵風(fēng)機(jī)收集,避免環(huán)境污染。煙塵的出現(xiàn)存在間隙性,根據(jù)生產(chǎn)工藝,除塵風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速通過(guò)變頻器分段調(diào)節(jié)。由于需進(jìn)行多段速控制,對(duì)變頻器的加減速性能、動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度以及變頻器自身穩(wěn)定性都有嚴(yán)格要求。河北敬業(yè)鋼鐵三座高爐出鐵除塵風(fēng)機(jī)電機(jī)功率為1400kW,電壓等級(jí)10kV。客戶(hù)選用了型號(hào)為HD90-J100/2000-DN的10kV高壓變頻器,整機(jī)配套手動(dòng)旁路系統(tǒng);在此應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng), 匯川高壓變頻器性能優(yōu)異、功能豐富,為安全生產(chǎn)及節(jié)能降耗提供了可靠的技術(shù)保障。
工藝描述
高爐出鐵時(shí),鐵呈現(xiàn)液態(tài),溫度達(dá)1600℃左右。高溫鐵水同空氣發(fā)生劇烈的化學(xué)反應(yīng)會(huì)產(chǎn)生大量的煙氣,這些煙氣往往含有大量的硫、磷、炭及其它化學(xué)元素,一方面對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作工人的健康造成危害,另一方面對(duì)生態(tài)環(huán)境造成了巨大的污染。這些煙氣主要產(chǎn)生在高爐的出鐵口和出鐵包位上方。正常生產(chǎn)時(shí)的熱風(fēng)壓力一般在260kPa,由于高爐爐內(nèi)壓力大,出鐵時(shí)煙氣向外噴射較遠(yuǎn),造成大量的煙氣直接上升到了出鐵場(chǎng)的屋頂,并從屋頂向外蔓延,嚴(yán)重影響環(huán)境,而且對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作人員的身體健康帶來(lái)很大危害。無(wú)論是出于對(duì)環(huán)保,還是對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作工人的健康的考慮,都必須做除塵處理。
收集的方式是置煙罩于煙塵發(fā)散空間上方,風(fēng)道下端連接煙罩。當(dāng)煙塵出現(xiàn)時(shí),用風(fēng)機(jī)把煙塵通過(guò)風(fēng)道抽走,進(jìn)行集中處理,以至于煙塵不會(huì)排放于大氣中。高爐出鐵口煙塵只有在高爐出鐵時(shí)才會(huì)出現(xiàn),即而需要除塵。當(dāng)需要除塵時(shí),拖動(dòng)電機(jī)轉(zhuǎn)速加快,風(fēng)量加大,盡快除塵;當(dāng)出鐵口堵住,高爐不再出鐵時(shí),即不需要除塵,這時(shí)電機(jī)轉(zhuǎn)速降低,處于低耗能狀態(tài)。根據(jù)除塵的工藝特點(diǎn),對(duì)拖動(dòng)風(fēng)機(jī)的電機(jī)要進(jìn)行多段速變頻控制才能實(shí)現(xiàn)高效率的節(jié)能。
系統(tǒng)方案
本方案選用匯川HD90系列高壓變頻器,控制風(fēng)機(jī)的拖動(dòng)電機(jī)。變頻器設(shè)置兩個(gè)段速, 高速為45Hz,出塵時(shí),風(fēng)量加大,盡快除塵。當(dāng)出鐵口堵住,無(wú)煙塵排出時(shí),電機(jī)運(yùn)行于25Hz,保持工藝要求的最低功耗下低速運(yùn)轉(zhuǎn)。當(dāng)從高速45Hz降至低速25Hz約需60秒,從25Hz升至45Hz約需79秒。
變頻器實(shí)現(xiàn)三地控制, 即分別為本機(jī)人機(jī)界面控制、現(xiàn)場(chǎng)端子控制、DCS通過(guò)PROFIBUS通訊遠(yuǎn)程控制。安全性高,響應(yīng)速度快,操作便捷,抗干擾能力強(qiáng)。
應(yīng)用收益
直接效益
實(shí)現(xiàn)閉環(huán)自動(dòng)控制后,提高了工作效率,減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度,可實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守,節(jié)約管理費(fèi)用;
改造后系統(tǒng)功率因素在0.95以上,可降低占容費(fèi);
變頻器效率在97%以上;
變頻器節(jié)電效果測(cè)試:不同負(fù)載下測(cè)試風(fēng)機(jī)總的節(jié)電率,變頻運(yùn)行與工頻運(yùn)行相比保守計(jì)算平均節(jié)電率在20%以上;
功率因數(shù)提高,可省去功率因數(shù)補(bǔ)償裝置。
間接效益
采用變頻調(diào)節(jié),除了能夠節(jié)約大量能耗外,還具有如下優(yōu)點(diǎn):
可實(shí)現(xiàn)空載軟啟動(dòng),啟動(dòng)峰值電流和啟動(dòng)時(shí)間大為減少,避免了因大啟動(dòng)電流造成的絕緣老化及由于較大電動(dòng)力矩對(duì)電機(jī)的機(jī)械沖擊,延長(zhǎng)了電機(jī)的壽命,減少了對(duì)電機(jī)的維護(hù)工作量;
提高了機(jī)組自動(dòng)裝置的穩(wěn)定性,為機(jī)組的經(jīng)濟(jì)優(yōu)化運(yùn)行提供了可靠保證;
風(fēng)機(jī)的運(yùn)行參數(shù)得到了改善,提高了運(yùn)行效率;
節(jié)流裝置全開(kāi),不僅達(dá)到了降耗節(jié)能的目的,同時(shí)還減小了管道系統(tǒng)的振動(dòng),使管道壓力波動(dòng)減小,延長(zhǎng)了管道的使用壽命和檢修周期,減少了檢修的工作量,使系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性得到改善;
采用變頻調(diào)節(jié),電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速降低使環(huán)境噪音影響得到極大改善。
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