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      旋塞閥

      轉鼓復合肥裝置渣酸調節閥選籠套型旋塞閥的實踐

      發布日期:2022-10-09 點擊率:83

      AZ旋塞閥

      青海云天化國際化肥有限公司轉鼓復合肥裝置自開車以來,渣酸調節閥存在兩個問題:第一,長期小開度運行,閥門開度在5%左右,導致很難控制,無法投自動;第二,閥門襯套沖刷損壞,閥芯腐蝕,導致內漏,甚至閥芯碎裂、卡死導致停車。


      前后使用過FLOWSERVE旋塞閥、YADI旋塞閥、SZZ陶瓷閥以及FLYGER球閥,均無法滿足長周期運行的工藝要求,具體情況見表1。


      表1 閥門使用情況表

      閥門使用情況表

      2019年3月27日使用AZ籠套型旋塞閥,在運行中周期檢查,跟蹤運行情況,并無異常;2020年裝置度大修,解體檢查發現籠套有腐蝕情況,但不影響工藝指標的控制。2020年5月9日更換新備件。AZ籠套型旋塞閥在線運行時長13個月,可以保證裝置長周期運行。

      對閥門常在小開度運行原因分析

      通過查詢原設計資料發現,原設計的閥門流量為7.5~30m3/h;而工藝技術人員根據現在裝置運行情況給出的工藝流量為3.5~18m3/h,見表2;所以原設計閥門的流通能力偏大,要根據實際工藝參數計算閥門的流通能力Cv值,選擇相應的調節閥。


      表2 工藝參數表

      旋塞閥使用介質工藝參數表

      調節閥長期小開度運行,也導致閥門進口和出口閥座襯套長期沖蝕,襯套損壞,出現內漏,閥門的調節性能更低,導致控制渣酸流量更難。

      1、計算調節閥流通能力系數Cv值
      由工藝提供渣酸流量調節閥FV-04601工藝參數由表2得知:
      調節閥閥前壓力:P1=0.8MPa
      調節閥閥后壓力:P2=0.45MPa
      調節閥最大流量:Q=18m3/h
      溫度選擇:T=60℃
      渣酸比重:Gf=1.45

      ①首先判斷是否為阻塞流。

      判別式:FL2(P1-FF×Pv)
      籠套型旋塞閥與V型球閥相近,查表:FL=0.57
      渣酸溶液以水估算,查表:60℃的飽和蒸氣壓:Pv=0.02
      查臨界壓力表:FF=0.95
      故FL2(P1-FF×Pv)=0.572×(800-0.95×0.02)=260kPa
      因為ΔP=P1-P2=0.8-0.45=0.35MPa=350kPa
      及ΔP>FL2(P1-FFPv),所以產生阻塞流。

      ②流量系數的計算


      根據計算Cv,從產品標準系列中,選取大于計算Cv值,并最接近一級的閥門。選擇Cv值為31的旋塞閥,進行模擬驗算開度和流量,能滿足工藝操作要求,見表3(數據來自AZ廠家Cv值驗算出廠報告)。根據《自動儀表選型規定》(HG20507-1992),等百分比特性閥門,最大開度≤90%,最小開度≤30%,閥門選擇符合規定。


      表3 模擬驗算開度、Cv值和流量表



      表4 原設計閥門和現使用閥門比較表



      在實際運行過程中,也得到了驗證:例如2021年3月11日,生產硫銨產品時,流量11m3/h,閥門開度65%;其他配方的產品生產,FV-04601運行也很穩定。原設計旋塞閥Cv值172,流通能力超出實際所需值5倍多,平時開度在5%~10%,可調區間太小,又內漏基本無調節功能,全靠手動閥控制工藝指標。閥門Cv值選擇太大,也是導致閥門長期小開度運行和無法準確控制的根本原因。


      2、旋塞閥門內漏的分析

      內漏主要出現在FLOWSERVE的旋塞閥和YADI的旋塞閥,解體檢查,都是閥門小開度時,PTFE襯套接液部分損壞,閥芯表面有白色晶體,很難去除。分析有兩個原因:第一,在小開度時,介質流速最高,根據介質成分表,含固量在5%~20%,當介質高流速或壓力損失和含固體介質流過PTFE襯套時,對其造成沖刷,磨損最嚴重;長時間在小開度運行,造成襯套損壞,也導致內漏增大;第二,工藝水以渣場回水為主,會有氟硅酸鹽產生,如氟硅酸鉀和氟硅酸鈉性質,均為白色微不溶結晶,幾乎不溶于冷水,在熱水中水解成氟化鉀、氟化氫及硅酸,其水溶液呈酸性,微量結晶體吸附于閥芯,增大閥芯的表面粗糙度,長時間開關調節,會對襯套有磨損。 

      3、閥卡死的原因分析
      陶瓷閥在使用過程中,隨運行時間變長,閥門會出現卡澀現象,閥芯和閥座表面有白色結晶,一個月左右會出現閥座、閥芯碎裂的現象,如圖1所示。


      圖1 陶瓷球閥閥內件碎裂


      原因分析:第一,由介質成分表看,介質含有硅酸鹽,會隨時間有微量吸附閥內件,增大了閥芯和閥座之間摩擦阻力,開關力矩變大,當超過陶瓷閥內件的可承受扭力時,造成閥內件碎裂;第二,在開車過程中,根據管式反應器運行狀態,使用中壓蒸汽不定期吹掃管道,壓力在0.8MPa左右,溫度在170℃左右,冷熱介質交替,陶瓷和閥體受熱膨脹系數不同,導致陶瓷加劇疲勞;第三,介質比較臟,有編織袋,微小顆粒等異物,進入閥體腔室,卡在閥芯和閥座之間,開關力矩增大;第四,介質由于有氟離子,氫氟酸,會對陶瓷有腐蝕性也加速了閥內件的損壞。


      4、閥內件腐蝕原因分析

      以磷酸為主要原料生產復合肥時,渣酸介質復雜,以渣場回水作為尾洗工序的洗滌液,在預洗槽加入硫酸,在管反槽加入磷酸,配比25%~30%;從介質成分表中看出還有F-、K+、Na+、CL-以及SO42-等離子,對金屬腐蝕很厲害,管道材質為904L,FLOWSERVE的旋塞閥、YADI的旋塞閥、AZ旋塞閥的閥體和閥內件材質都是CD4MCu,屬于雙相不銹鋼,耐磷酸腐蝕優于904L。2020年4月份調整生產工藝為半料漿生產法,調節閥FV-04601主要介質調整為MAP溶液,AZ旋塞閥運行15個月后,發現籠套有比較嚴重的全面腐蝕。僅渣場回水中磷酸的含量<1%,但是硫酸的量有所增加(0.5~1.0m3/h),因為904L可以解決硫酸、磷酸的全面腐蝕問題,又可以解決氯化物點腐蝕、縫隙腐蝕、應力腐蝕和晶間腐蝕問題,在半料漿生產生產工藝中,閥內件選904L會更耐腐蝕,這需要在今后的使用中去驗證。

      5、渣酸調節閥選型方面的思考

      ①調節閥選型Cv值計算要準確
      選型首先要根據實際工藝參數來計算調節閥Cv值,進行選型,避免小開度運行。Cv值計算是否準確,主要決定于產品部工藝參數提供得是否準確,必須重視。

      調節閥類型選擇要適合實際生產的工藝

      渣酸介質中有產生結晶的因子,而且介質中有編織袋碎屑、微小顆粒等異物,所以不能選擇球閥。籠式旋塞閥比較合適,第一因為閥芯少量結晶,不會導致與PTFE閥座卡死,PTFE比金屬軟,又有自潤性能和抗變形能力;在PTFE中添加一定比例的玻璃纖維,襯套的抗沖擊強度和耐磨損度提高30%,可以在220~250℃長期使用。第二流體經過籠式旋塞閥時,只有內閥芯(籠套)被沖刷,很好地保護了襯套的沖蝕,避免出現內漏,可以長周期使用。如果腐蝕而損壞,也不影響調節閥的正常工作。第三籠式旋塞閥的流道雖有縮頸,但全開時閥芯對介質流通無任何阻擋,與O型球閥相似,介質有雜物,也不會堵塞閥芯。且流路簡單,流阻很小,具有高壓力恢復能力。

      根據閥門運行情況和生產工藝嘗試新材料半料漿生產工藝中,對于閥芯的腐蝕,可以嘗試904L材質的閥內件;也可以嘗試閥內件噴涂特種陶瓷,提高抗沖蝕強度和耐腐蝕能力。

      5、小結

      轉鼓復合肥裝置渣酸調節閥FV-04601選籠式旋塞閥,適合本裝置的長周期運行;對于閥內件的腐蝕,要繼續收集工藝數據,進行分析,并嘗試新材料。

      作者:祁維軍和胡彥文(兩位作者現供職于青海云天化國際化肥有限公司)

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