發布日期:2022-04-18 點擊率:91
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韶關電廠從1996年開始使用220kVSF6開關。早期因進口開關價格昂貴,因此選用了三臺沈陽高壓開關廠生產的LW11-220型SF6開關,分別用于韶關電廠老廠220kV升壓站的母線聯絡開關、韶田線開關和韶曲丙線開關。1998年后,因進口SF6開關的價格與國產SF6開關的價格已具有可比性,因此此后的10臺開關選用了ABBHPL245型開關,其中早期的3臺是原裝進口,后期的7臺是北京ABB在國內組裝。這兩類開關投運后,先后出現了拉桿斷裂、自動合閘、儲能齒輪破裂、緩沖機構變形、拒合等重要問題,非凡是LW11-220型開關,險些釀成重大事故。
1 LW11-220開關的重要問題及其發現過程
1.1 連桿斷裂問題
2002年1月20日,韶關電廠預備用220kV母聯開關對檢修后的#3主變進行充電。220kV升壓站進行倒閘操作,在已經空出一組母線后,跳開母聯開關。此時四條220kV出線的高頻保護的收發信機忽然都啟動長期發信,而且無法復歸。運行人員當即停止倒閘并將母聯開關合上,所有保護均恢復正常。為查清所有高頻保護同時忽然啟動發信的原因,再次將母聯開關跳開,上述異常情況再次出現,但繼續將母聯開關一側的刀閘拉開后,上述異常又全部消失。根據上述情況,估計所有高頻保護同時發信是由同時作用于各條線路的干擾所引起,而引起這一現象的直接操作來自母聯開關,因此判定母聯開關內部有問題。于是立即將此開關停運并進行檢查。停運后,開關在分閘狀態下用2500伏搖表測絕緣,B相斷口間絕緣為0。對該斷口加壓,70伏時即發生擊穿。這些試驗說明B相未完全分開。解體B相,發現絕緣拉桿與操作機構之間的黑色連桿已經斷裂。此連桿使用的材質為A3鋼,經按原尺寸用#45鋼制作新的連桿換上,調整各項數據合格后投運。
由于連桿斷裂,母聯開關在分閘時B相并未徹底分開,實際只分開了很微小的距離,導致動靜觸頭間產生強烈放電,放電產生的強烈干擾通過B相母線傳送到所有出線,引起4條采用A、B相高頻保護的線路的收發信機均啟動發信,在母聯處于分閘位置時干擾信號一直存在,故收發信機無法復歸。而開關合上或將開關兩側的任一組刀閘拉開時,放電消失,干擾消除,保護自然恢復正常。若用此開關對#3主變進行充電,由于B相連桿斷裂,開關機械特性已發生很大變化,充電時的勵磁涌流很可能引發事故。
約半年后,這臺開關的A相連桿又發生斷裂。這次是在定期試驗測時間時,發現A相合閘時間縮短而分閘時間加長,經反復調整仍不能合格,而且A相分閘越來越慢。于是對開關解體,發現其連桿已斷裂。但從斷裂痕跡看出,一開始連桿的兩個平行鑼孔并未全部斷裂而只是單邊發生了斷裂,因此在這次停運倒閘過程中并未出現異常,但單邊斷裂后絕緣拉桿的中心已發生偏移,觸頭在運動時產生稍微卡澀,分合閘時間已經出現異常。在試驗時幾次操作后全部斷裂。
鑒于此型開關已有兩相出現連桿斷裂,韶關電廠已逐步將三臺LW11-220開關的這種連桿全部更換為#45鋼連桿。
1.2 自動合閘問題
2003年4月16日,220kV韶田線線路單相永久故障,開關重合后跳開,線路停運檢修。第二天,當繼保人員打印出故障錄波圖時,卻發現韶田線開關在4月16日的故障中A相重合了兩次。首先懷疑保護裝置有問題,經對保護裝置全面檢查卻未發現異常。模擬單相故障,重合閘動作正常。三次模擬相間故障時,兩次未重合,有一次A相又發生了一次重合,但并無重合閘信號出現。于是判定問題可能不在保護裝置本身。為確定問題是在保護裝置及其外部回路上,還是在開關本身的操作機構上,將開關合閘后,在開關的就地操作箱上將合閘電源拆除,再模擬相間故障傳動,A相仍然發生了一次重合。由此證實,開關機構本身存在自動合閘的嚴重問題。
LW11-220型開關采用氣動分閘,彈簧合閘。當壓縮空氣將開關分閘時,合閘彈簧同時儲能,具備了合閘的能量。開關分閘后能否可靠保持在分閘位置,從機構上來看,取決于分閘復位彈簧能否將摯子復位于扣板中。若分閘后能將摯子復位于扣板中,則開關可靠保持在分閘位置;反之,若摯子不能復位于扣板中,則由于分閘后分閘的氣動回路已關閉,而合閘彈簧已儲能,摯子處于自由狀態,則開關必然不能保持在分閘位置而又將合閘。
經過檢查,發現復位彈簧已疲憊,彈力已明顯不足。該彈簧在開關合閘運行中長期受壓老化,復位時彈力不足,不能將摯子復位于扣板中,引起了A相的自動合閘,這在切除故障時將可能引起開關的多次跳躍,而這種跳躍由于是開關機構本身引起的,是各種防跳措施均無法防范的,因此是十分危險的。
有鑒于此,一方面要及時檢查開關復位彈簧的老化情況,及時更換,必要時可增加墊片增大彈簧壓縮量,增加復位彈力,但要害是要選用優質彈簧。
1.3 緩沖機構變形問題
緩沖機構變形問題的發現是在進行分合閘時間測試時發現的,開關三相的分合閘時間經調整后均在合格范圍內,但相間同期超標,C相的合閘時間比另外兩相明顯較長。經反復調整,C相合閘時間調整元件已調至盡頭,但合閘時間仍然偏大。最后經反復檢查,發現位于開關底部的分閘緩沖機構外殼已經斷裂歪斜。拆下外殼,發現主緩沖桿已變形,緩沖器內已沒有緩沖油。由于這種緩沖器靠油和彈簧進行緩沖,每次分閘,緩沖油受到強烈撞擊壓縮而有部分揮發。多次操作后,緩沖油已揮發完,失去緩沖效果,結果造成緩沖器受到分閘時的過度沖擊,外殼斷裂,主緩沖桿變形,導致開關傳動系統偏離中心,運動產生卡澀,必然引起開關時間特性的變化。
2 ABBHPL245開關的問題
2.1 機構問題
用于韶關電廠#10機組高壓側出口處的220kVABB開關在機組尚在調試未正式投運時就發現有一相機構的主齒輪破裂。同樣是這臺開關,后來又出現了儲能小齒輪斷齒的情況。用于#10機組啟動變的另一臺同型開關,出現了拒合情況。經將操作機構整體運回廠家檢查,發現機構主軸已扭曲,導致合閘機構機械性閉鎖。而用于#5機組高壓出口側的另一臺同型開關,在機組檢修打開C相三角箱進行檢查時,發現箱內有許多銀白色絲狀鐵屑。進一步檢查發現,三相聯動的主傳動桿與C相自身的提升桿在三角箱內十字交叉布置,本來相互間應有一定間隙,但由于制造安裝不良,相互間緊貼在了一起,這樣開關每次動作時產生摩擦,導致鐵屑,提升桿已被磨出銀白色。而這臺開關是原裝進口的。
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