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      變頻器

      變頻器在印刷機中的應用

      發布日期:2022-10-09 點擊率:35

                         1  引言   
        在傳統的印刷機控制中,張力控制采用磁粉離合器和張力控制器來實現,但這種控制形式存在以下問題:(1)調節速度不快,難以在高速印刷機上應用;(2)張力控制精度不高;(3)印刷機上各張力段彼此獨立,難以實現自動控制;(4)磁粉離合器存在發熱和磨損問題,維修困難。
        為解決以上問題,我們開發了一種變頻器傳動的印刷機張力控制系統,將印刷機的放卷、前牽引、印刷主軸、后牽引和收卷輥分別由單獨的變頻器拖動,通過控制各段傳動輥的線速度,實現張力的高精度控制。
      2  工藝介紹
        在印刷機中,印刷材料經過放卷、前牽引、各套色印刷輥、后牽引和收卷完成整個印刷過程,由于各傳動輥的線速度差異,因此在各傳動輥間產生張力,在印刷工藝中要求對各段張力進行嚴格的控制,尤其對有光電對版的高速機種,各段張力的控制精度要求在±1%以內。
      3  控制系統結構
        本系統主要由人機界面、PLC、矢量變頻器、編碼器和擺輥式張力檢測機構組成,系統結構如圖1所示。

        人機界面(HMI)采用臺達10寸彩色屏,通過它可以在線顯示設備運行狀況、設定設備各項參數并打印生產報表;PLC選用FAMA SC-500,在系統中用兩臺PLC是兼顧速度和可靠性的考慮,一臺用作設備的張力控制、另一臺作設備I/O控制;傳動采用臺達V系列矢量型變頻器,安裝在傳動軸上的編碼器將脈沖信號回饋到變頻器的PG卡中,形成速度閉環,使整體速度精度控制在在3‰以內;在本系統中,人機界面與PLC、PLC與各變頻器之間通過RS485通訊連接,提高系統的抗干擾能力。
      4  控制原理
        在高速印刷機控制中,對各段張力的控制不僅要求有高精度,而且要求有很高的速度響應性,如用傳統的PID控制,在印刷機加(減)速時,前級傳動軸先加(減)速,后級軸后加(減)速,速度差Δv造成張力Δf的變化,設備速度變化越快,Δv越大,Δf也越大,該Δf加到PID環后會出現張力超調甚至震蕩,如調節P.I.D參數避免張力超調,系統的響應速度會變慢,因此該方法很難滿足要求,如簡單的采用同步控制,雖然可以解決張力突變問題,但該方式為張力開環控制,如果出現前級傳動軸快與后級傳動軸慢時,張力會變得越來越大,反之張力越來越小,產生傳動速度的誤差積累問題,無法自動調節,因此,本系統采用以上兩種的結合。
        在本控制系統中,由變頻器和編碼器組成速度控制內環,PLC、張力傳感器組成張力外環,實現對張力的串級控制;同時將測算出的放卷輥輸出線速度,換算成轉速后加到放卷輥后各傳動輥的速度環上,作為速度的初始給定,這樣,在進行張力調節之前,各傳動輥間線速度基本同步,此時各傳動輥間速度誤差在1%以內,張力誤差在3%以內(實測值),然后通過張力串級調節進一步提高張力控制精度。
          4.1 放卷線控制
        放卷輥為印刷機各傳動輥的第一級,其它各輥速度跟隨放卷輥,在本系統中,人機界面設定設備的運行線速度,通過測量放卷輥的半徑,可計算出卷輥的轉速;具體辦法為:PLC測量放卷輥上安裝的編碼器,每到一定角度(例如600)產生一次中斷,此時測量材料走過的距離L,則R=6L/2Π,放卷轉速為:n=l/2ΠR。l為設定的設備運行速度。
          4.2 速度同步控制
        在本系統中,為保證各傳動輥之間的線速度基本同步,需對各傳動輥的驅動單元進行速度初給定,初給定的速度以放卷輥為基準。設備的運行速度在人機界面中設定,通過PLC計算后,換算成各變頻器運行的頻率,經PLC上的RS485口給各輥驅動變頻器。考慮到各變頻器的加減速及傳動機構的特性很難一致,故需對除放卷輥外其它變頻器的速度初給定作一調整,即實際給定速度V=KV0,V0為計算速度,K為修正系數,實際調試中發現對每段傳動K值并不為恒定的,后對設備在加速、均速和減速狀態下分別修正不同的K值,在不加張力控制時,各傳動輥的速度偏差可控制在0.8%以內。
          4.3 張力控制
        各段張力的設定在人機界面中進行,設定張力由PLC計算,經D/A模塊送電氣轉換裝置,轉換成氣信號后給擺輥氣缸,當印刷材料張力大于設定值時,擺輥上移,反之下降,同時送出電壓信號給PLC。
      各段傳動經過速度初給定后,線速度偏差不大,因此張力偏差信號較小,該信號經PLC PID運算處理后疊加到速度初給定上,控制變頻器輸出,通過控制速度實現張力控制。
      5  調試
        實際調試中,先對速度同步環節進行調試,此時切除張力控制部分,當各輥的線速度同步誤差在1%以下時,再加入張力控制部分,張力調試先單段進行,沖前向后依次調試,最后再進行系統連調。
      6  結論
        在實際應用中,當印刷機速度在200m/min時,張力控制精度可達0.9%,滿足設備工藝要求。
      參考文獻
          [1] 過程控制工程手冊[M].北京:化學工業出版社,1993.
          [2] 李平等.造紙機的微機過程控制系統[J] 輕工自動化及儀表,
      作者簡介 王  鵬  男  工程師  1992年西北紡織學院自動化專業畢業 ,現就職于中達-斯米克電氣電子有限公司,主要從事變頻器的實際應用。                

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