發布日期:2022-04-26 點擊率:124
軋機冷床輥道變頻調速技術應用
貴陽鋼廠二軋分廠軋機冷床輥道為單獨傳動方式,即一臺電機帶動一臺地輥, 地輥共有144臺。由于無減速傳動,為了滿足工藝提出的線速度要求,原設計采用變頻機 組,它將50工頻電扭變換成21左右,對電機進行供電,機組設備如下:
由一臺35異步電機拖動同步發電機向低頻電網供電。
勵磁發電機由一臺30異步電動機拖動。
交磁擴大機由一臺3異步電動機拖動。
有兩套機組(互為備用〉,機組控制柜及供電柜8塊,144臺電機按工藝布置分成14 組分別控制,共有18個控制盤。具體分布如下:
一組 二組 三組 四組 五組 六組 七組 八組 九組 十組 十一組 十二組 十三組 十四組
10臺 10臺 11臺 8臺 3臺 9臺 10臺 10臺 10臺 12臺 11臺 11 臺 13臺 10臺
由于機組不宜經常啟停,因而在生產的間斷過程中將白白消耗電能,即使在有載情況 下,也大量浪費能源,整套機組占地面積大,噪音也大,維護工作暈更大。而且,在運行過程 中,尚存在以下問題:
由于電機是在發電機額定輸出電壓下起動,沖擊電流大,是運行電流的3?5倍, 有時甚至將電壓“拉垮”,整個輥道電機的轉矩受到影響,不能正常輸送鋼坯,影響了生產 作業率,增大了工人的勞動強度。
頻繁正反轉時,有很大的反接制動轉矩,給電機以及機械設備造成較大的損害, 設備使用壽命低,維修費用增加。
控制系統是直流電源,操作過電壓上千伏,將兀器件以及控制電纜絕緣擊穿現象 時有發坐,并伴有剩磁現象,造成較多的熱停工時間,影響了設備利用率。
往往一臺電機故障或控制電源故障會影響整個機組正常供電,要在100多臺電 機中找出故障點或很快地判斷故障,其難度的所需的時間是可想而知的。
發電機輸出電壓受負載影響波動較人,供電質量不好。
調頻范圍受減速機速比限制,調整余地很小。
國家有關部門曾明確指出中頻機組是髙耗能的設備,應予淘汰。基于上述諸多因素, 貴陽鋼廠經多次研究,最后4深圳華能電子冇限公司合作,采用變頻調速器對原有的機組 進行了技術改造,解決中頻機組的上述諸多弊病。
大功率晶體管變頻調速器以其良好的節能效益、高度的可靠性以及很寬的調頻范圍, 在圍內已較廣泛地使用。從用變頻調速器作為輥道變頻電源的使用情況看來,變頻器對電 機的起動是軟起動,電機起動電流在額定電流的1. ^倍以下,電壓沒有波動,反接制動轉 矩小,保護敏捷可靠。從1994年4月投人了 15臺變頻調速器,使用以來,一直沒有發生故 障.而且,維護量相當小,完全可以替換屮頻機組。從電度表以及其它專用儀表測定的數 據來看,有很好的經濟效益,現分別計算如下:
節能
實測機組有載時的功率為84.80,空載功率為54,每天空載時間為3小時,有 載時間為21小時,每年按300天計算,則機組每年實際耗電量為8X21十54~ 5 3=583290,實測采用變頻器時總功率為49,而變頻器幾乎無空載損 耗,因此,采用變頻器每年實際耗電量為39丨6X21X300 = 312480。
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