摘要:通過對幾個小型氣壓焊焊接鋼軌的實(shí)例分析,說明了不同廠家、不同批次氣體、非常氣候條件會對小型氣壓焊質(zhì)量產(chǎn)生影響;不同鋼種的鋼軌對小型氣壓焊
加熱器參數(shù)有不同的要求。提出了遇到上述問題應(yīng)采取的措施,并在試驗(yàn)或正式焊接中驗(yàn)證了這些措施實(shí)施的效果。
關(guān)鍵詞:氣壓焊質(zhì)量應(yīng)對措施
雖然工地接觸焊正在推廣,鋁熱焊技術(shù)日益成熟,但小型氣壓焊(以下簡稱氣壓焊) 仍為無縫線路施工現(xiàn)場焊接的主要方法。與工地接觸焊相比,氣壓焊的設(shè)備、機(jī)具比較輕便;與鋁熱焊相比,氣壓焊接頭力學(xué)性能好。但氣壓焊受設(shè)備狀態(tài)、焊接材料、人員素質(zhì)等影響較大。某一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,則會影響焊接質(zhì)量。因此,應(yīng)加強(qiáng)過程控制,以保證焊接質(zhì)量。
一、氣體質(zhì)量對焊接質(zhì)量的影響
氣壓焊使用乙炔及氧氣。目前氧氣大部分為液氧分裝,少部分為制氧機(jī)制氧,生產(chǎn)廠家一般為較大型企業(yè),質(zhì)量比較穩(wěn)定。而乙炔質(zhì)量差異較大。
1.綏佳線焊縫斷裂
綏佳線鋼軌焊縫斷裂,材質(zhì)為鞍鋼U71Mn,60 kg/Pm,全長淬火鋼軌,斷裂時間為1999 年11 月2 日。
1.1原焊接過程
(1) 焊接參數(shù):氧氣壓力為0.13 MPa,乙炔壓力0.11MPa,氧氣流量216 m3/h,乙炔流量412 m3/h,加熱時間4 min 20 s。
(2) 加熱器編號HH2012。
(3) 當(dāng)時加熱過程中,火焰噪聲異常,時有油狀物析出,3 min 左右軌頭表面開始呈熔化狀,頂鍛被迫提前。
1.2斷裂分析
(1)外觀檢查
焊縫斷裂線見圖1,斷口形態(tài)見圖2。斷口分兩區(qū),頭部大部分為平滑區(qū),以下為瞬斷區(qū)。瞬斷區(qū)可見到明顯的人字紋花樣,人字紋尖端指向軌頭平滑區(qū)與瞬斷區(qū)相交處。

(2) 微觀檢驗(yàn)
在
光學(xué)顯微鏡下,無法分清組織特征。掃描電鏡下觀察平滑區(qū)、瞬斷區(qū)組織為細(xì)珠光體。掃描電鏡下觀察平滑區(qū)上有較光滑的小平面與大小不等的孔洞及顆粒,見圖3。對平滑區(qū)進(jìn)行能譜分析,未見雜質(zhì)元素。瞬斷區(qū)為準(zhǔn)解理斷口,見圖4,能譜分析未見成分偏差。
3) 斷裂原因分析
因乙炔質(zhì)量問題引起火焰異常,使加熱鋼軌時溫度梯度異常,頂鍛提前終止,軌頭所形成的熔融狀表層中只有周邊很窄的區(qū)域焊合。軌頭大部分區(qū)域未形成金屬鍵結(jié)合(未焊透),在外力作用下,焊縫軌頭未焊透處開裂,并向下擴(kuò)展,快速斷裂。
2.京哈線( 長濱線) 氣壓焊軌底角低塌現(xiàn)象處理
2003 年5 月1 日,長濱線小型氣壓焊焊接時,發(fā)現(xiàn)加熱器加熱效果異常后停止長軌焊接并檢驗(yàn)焊接試件。

2.1第一次試焊
焊接時間為2003 年5 月1~2 日;U75V 60 kg/m;加熱器編號HH2016 ;輸入氧氣壓力0155 MPa,輸入乙炔壓力0.13 M/a,輸出氧氣壓力0.13 M/a,輸出乙炔壓力0.12 M/a,氧氣流量2.7 m3/h,乙炔流量4.2 m3/h ;各試件單獨(dú)記錄:1 # 焊接時間為9 min (軌底角向下塌陷嚴(yán)重),2 # 焊接時間8 min 10s (軌底角向下塌陷嚴(yán)重),3 # 焊接時間6 min 30 s (軌底角向下塌陷嚴(yán)重),(注:焊前乙炔瓶內(nèi)壓力1.38 M/a),4# 焊接時間5 min 54 s (軌底角向下塌陷嚴(yán)重),焊完3 # 試件后乙炔瓶內(nèi)壓力為0.9 M/a,5 # 焊接時間6 min 44 s (軌底角向下塌陷嚴(yán)重,焊縫軌頂面測溫為1 260 ℃) (注①:焊后乙炔瓶內(nèi)壓力1.2 M/a,②:1# ~5 # 乙炔為哈爾濱化工二廠制,同一批灌裝。) 。
落錘試驗(yàn)結(jié)果(錘頭高314 m) 。1 # 落錘試驗(yàn)2 次錘擊未斷;3 # 2 次錘擊未斷;5 # 2 次錘擊斷,未見焊接缺陷,斷口晶粒正常。2 # 靜彎試驗(yàn)反壓1 350 kN未斷;4 # 靜彎試驗(yàn)反壓1 460 kN未斷。
2.2第二次試焊
焊接時間2003 年5 月3 日;乙炔為哈爾濱化工二廠制,為新一批灌裝;加熱器編號HH2016 ;鋼軌為60 kg/mU75 V;除焊接時間外,其余同1# ~5# 試件;6# 焊接時間4 min 55 s,焊縫外觀正常;7# 焊接時間4 min 50 s (注:推瘤時,推傷焊縫) ;8# 焊接時間4 min 57 s。
試驗(yàn)結(jié)果。6 # 落錘試驗(yàn)2 次錘擊未斷;7 # 落錘試驗(yàn)2 次錘擊未斷;8 # 落錘試驗(yàn)2 次錘擊未斷。割口打斷,未見焊接缺陷。
因此,乙炔氣體的質(zhì)量與焊接質(zhì)量密切相關(guān)。不同廠家的乙炔質(zhì)量相差較大,同一廠家不同批號的質(zhì)量也有差異。為保證焊接質(zhì)量,應(yīng)使用大型企業(yè)生產(chǎn)的乙炔氣,換批次時,應(yīng)先做焊接試驗(yàn)。
二、焊接作業(yè)環(huán)境對焊接質(zhì)量影響
濱北線氣壓焊斷頭原因分析1999 年11 月28 日哈局管內(nèi)濱北上行線K28+200m處,插入膠接絕緣鋼軌的氣壓焊焊頭斷裂。焊縫斷裂線見圖5,斷口形態(tài)見圖6。

焊接時間1999年10 月29 日,鋼軌類型為俄羅斯M76B、65 kg/m,斷裂時間1999 年11 月28 日,焊接參數(shù):加熱時間為5 min 20 s,其余同U75 V。
該處是為插入膠接絕緣鋼軌而焊接的,線路封鎖時共焊接4 個焊頭,斷裂的焊頭為最后一個焊頭。焊接前氣溫為6 ℃左右,對軌時天氣驟變,大風(fēng)降溫,幅度近8 ℃,焊接作業(yè)繼續(xù)進(jìn)行,并仍使用推凸刀除瘤。此時頂鍛器未保壓。
因突然降溫,長鋼軌產(chǎn)生較大的拉應(yīng)力,推凸除瘤時,焊縫溫度在900 ℃以上,此時焊縫結(jié)合強(qiáng)度很低,頂鍛器未保壓,致使焊縫被局部(裂紋源) 拉開,在車輪沖擊及鋼軌應(yīng)力作用下,焊頭快速斷裂。
在氣溫(軌溫) 較低時或降溫較快時,應(yīng)使用保壓推凸或用除瘤槍除瘤。
三、不同鋼種對加熱器的不同要求
(1) 2002 年開始焊接PD3 (U75V),最初焊接試件時,未對用于試焊的2 套加熱器進(jìn)行任何調(diào)整,這2 套加熱器用于鞍鋼U71Mn、包鋼U74 鋼軌焊接時,焊接質(zhì)量良好。第一次試焊15 個試件,超聲波探傷時發(fā)現(xiàn)4 根試件軌底角有傷波。經(jīng)落錘試驗(yàn),這4 根試件中2 根一次錘擊斷;1 根二次錘擊斷;1 根二次錘擊未斷。經(jīng)斷口檢查,一次錘擊斷的試件軌底下角處有過燒現(xiàn)象,過燒面積2 mm2 左右,二次錘擊斷的,軌底上角也有過燒,但面積較小。第二次試焊5 根試件時,探傷仍發(fā)現(xiàn)1 根軌底角有傷,經(jīng)落錘試驗(yàn)檢查斷口,確有過燒缺陷。
(2) 過燒為加熱時局部溫度過高而引起的。這可能與U75 V 的導(dǎo)熱率與U71Mn、U74 有一定差異有關(guān)。經(jīng)研究分析,決定將加熱器軌底角處的3 個火孔(兩側(cè)共6 個) 直徑縮小(約縮小10 %),以減少對軌底角的熱輸入。第三次試焊5 根試件,探傷未發(fā)現(xiàn)軌底角有缺陷,落試驗(yàn)未見過燒等缺陷。后再焊10 根試件,均未發(fā)現(xiàn)軌底角缺陷。2002 年4 月開始在京哈線現(xiàn)場焊接的324 個接頭中,探傷時未發(fā)現(xiàn)焊縫軌底角有過燒缺陷。
(3) 不同鋼種的鋼軌對加熱器可能有不同的要求,因此,若鋼種改變,應(yīng)對加熱器或加熱參數(shù)加以調(diào)整。